Ringkasan Eksekutif
Sebuah kilang makanan ayam bersaiz sederhana di Asia Tenggara telah menggantikan pengadun reben aci tunggal yang telah lama digunakan dengan pengadun dayung aci berganda Hongyang HHSHJ-4 pada pertengahan tahun 2025. Penaiktarafan ini telah memberikan pengurangan penggunaan tenaga sebanyak 30% bagi setiap tan, memendekkan kitaran pencampuran sebanyak 40% dan meningkatkan keseragaman pencampuran kepada 99.2% (CV 0.8%). Kajian kes ini mendokumentasikan cabaran kilang, penyelesaian Hongyang dan keputusan yang diukur sepanjang enam bulan operasi berterusan.
1. Pengenalan
Pencampuran makanan merupakan teras bagi mana-mana barisan pengeluaran makanan sebatian. Dalam pemakanan ayam, keseragaman pencampuran secara langsung mempengaruhi prestasi kawanan - pengagihan bahan mikro yang tidak sekata seperti vitamin, mineral surih dan asid amino yang membawa kepada kadar pertumbuhan yang tidak konsisten, nisbah penukaran makanan (FCR) yang lemah dan kerugian ekonomi. Bagi kilang makanan yang beroperasi di iklim tropika, pengadun juga mesti menghadapi kelembapan ambien yang tinggi, yang meningkatkan risiko bahan menyatu dan berkerak di dalam ruang pencampuran.
Sektor ayam itik Asia Tenggara telah berkembang pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) kira-kira 5.2% antara tahun 2020 dan 2025, didorong oleh peningkatan penggunaan ayam per kapita dan peralihan daripada penternakan di halaman belakang kepada operasi komersial bersepadu (USDA Foreign Agricultural Service, 2024). Pertumbuhan ini memberi tekanan kepada kilang makanan ternakan sedia ada untuk memodenkan peralatan, mengurangkan kos operasi dan memenuhi piawaian kualiti yang lebih ketat.
Kajian kes ini mengkaji bagaimana sebuah kilang sedemikian menangani tekanan ini dengan bekerjasama dengan Liyang Hongyang Feed Machinery Co., Ltd. untuk memasang pengadun dayung aci berganda model HHSHJ-4.
2. Konteks Industri: Mengapa Pencampuran Penting dalam Makanan Ayam
Diet ayam pedaging dan petelur moden mengandungi 30-an bahan individu, termasuk makrokomponen (jagung, tepung kacang soya, dedak gandum), mikrobahan (precampuran vitamin, mineral surih, asid amino sintetik, enzim), dan tambahan cecair (minyak sayuran, molase, kolina klorida). Pengadun mesti menghomogenkan bahan dengan ketumpatan pukal antara 0.3 g/cm² (hasil sampingan berserat) hingga lebih 1.2 g/cm² (suplemen mineral) dalam masa kitaran yang singkat.
Piawaian industri mentakrifkan keseragaman pencampuran yang boleh diterima sebagai pekali variasi (CV) pada atau di bawah 10% untuk makanan sebatian dan ∮% untuk makanan pracampuran (piawaian kebangsaan Cina GB/T 5918). Walau bagaimanapun, kilang terkemuka menyasarkan CV ∮∮3% untuk makanan ayam pedaging bagi memastikan setiap pelet mengandungi profil nutrien yang dimaksudkan.
Pengadun reben aci tunggal—teknologi dominan di banyak kilang Asia Tenggara yang lebih lama—biasanya memerlukan 3.5 minit setiap kelompok untuk mencapai CV 7-0%, menggunakan 1.2-0.8 kWh setiap tan dan terdedah kepada zon mati di hujung ruang di mana bahan bertakung. Pengadun dayung aci berganda menangani ketiga-tiga batasan dengan menjana zon pencampuran terbendalir di mana bahan mencapai kehomogenan dalam 40-0 saat dengan penggunaan tenaga tentu yang lebih rendah.
3. Cabaran Pelanggan
Kilang subjek yang terletak di tengah Thailand ini mengendalikan rangkaian makanan ayam berkapasiti 15 tan sejam yang menghasilkan kira-kira 90,000 tan makanan kompaun setiap tahun. Rangkaian ini menyediakan perkhidmatan kepada 28 ladang ayam pedaging kontrak dengan kapasiti gabungan 1.4 juta ekor ayam.
Masalah 1: Kos tenaga yang tinggi. Pengadun reben aci tunggal sedia ada kilang (kapasiti kelompok 2000 kg, motor 37 kW) menggunakan purata 1.65 kWh setiap tan. Pada kadar elektrik perindustrian Thailand kira-kira 4.2 THB/kWh (USD 0.12/kWh), kos tenaga pencampuran tahunan melebihi USD 17,800 dan angka ini meningkat dengan pelarasan tarif utiliti.
Masalah 2: Keseragaman yang tidak konsisten. Pensampelan kawalan kualiti rutin sepanjang tempoh enam bulan menunjukkan nilai CV turun naik antara 6.8% dan 11.2%, dengan 23% kelompok melebihi piawaian dalaman CV – 7%. Punca utama dikenal pasti sebagai stratifikasi bahan di dalam ruang aci tunggal, terutamanya semasa memproses diet penyudah ayam pedaging tinggi lemak (6% minyak tambahan).
Masalah 3: Kesesakan pengeluaran. Dengan kitaran pencampuran selama kira-kira 4 minit (termasuk pencampuran 3.5 minit + pelepasan 0.5 minit), pengadun menjadi langkah pengehad kadar pada barisan pengeluaran. Kilang pelet hiliran (dua unit acuan cincin HYPM-508) secara rutin beroperasi pada penggunaan 70-5% kerana pengadun tidak dapat mengekalkan kadar suapan yang stabil.
4. Penyelesaian Hongyang: Pengadun Dayung Aci Berganda HHSHJ-4
Selepas audit teknikal yang dijalankan oleh pasukan kejuruteraan Hongyang, kilang tersebut memilih pengadun dayung aci berganda HHSHJ-4. Spesifikasi utama ditunjukkan dalam Jadual 1.
Jadual 1: Spesifikasi Teknikal HHSHJ-4
| Parameter | Spesifikasi |
|:—|—:|
| Isipadu berkesan | 4.0 m² |
| Kapasiti kelompok | 2,000 kg |
| Kuasa motor | 30 kW |
| Masa pencampuran | 40-0 saat |
| Keseragaman pencampuran | CV 鈮?5% |
| Transmisi | Pemacu rantai tiga baris |
| Pelepasan | Pintu bawah pneumatik panjang penuh |
| Penambahan cecair | Sistem muncung semburan bersepadu |
| Bahan badan | Keluli karbon dengan permukaan sentuhan cecair SS304 |
HHSHJ-4 menggunakan dua aci dayung berputar balas di dalam ruang palung berkembar berbentuk W. Apabila dayung berputar, bahan diangkat, dicukur dan digerakkan merentasi ruang dalam zon bendalir yang bertindih. Reka bentuk ini mewujudkan "zon tanpa berat" di persimpangan aci di mana bahan-bahan dengan ketumpatan yang berbeza bercampur dengan cepat tanpa pengasingan. Mekanisme ini membolehkan pengadun mencapai CV – 5% dalam masa 40-0 saat – kira-kira satu perlima masa yang diperlukan oleh pengadun reben aci tunggal yang mempunyai kapasiti yang setanding.
Tiga ciri reka bentuk menangani kebimbangan khusus kilang:
- Operasi berkelajuan rendah (60-0 rpm) meminimumkan pemanasan ricih, memelihara mikro-bahan sensitif haba seperti enzim dan probiotik.
- Pintu bawah pneumatik panjang penuh membolehkan pelepasan lengkap dalam masa kurang daripada 15 saat dengan bahan baki di bawah 0.05%, menghapuskan pencemaran silang kelompok.
- Sistem semburan cecair bersepadu dengan empat muncung pengabusan memastikan pengagihan minyak yang sekata, penting untuk formulasi pedaging berlemak tinggi kilang.
5. Pemasangan dan Pentauliahan
Hongyang telah menghantar pasukan pentauliahan yang terdiri daripada dua orang ke kilang untuk penggunaan di tapak selama 12 hari: empat hari untuk pembongkaran pengadun lama dan pemasangan HHSHJ-4, empat hari untuk penyepaduan elektrik dan ujian pengendalian kering, dan empat hari untuk ujian beban dan latihan pengendali.
Proses pentauliahan merangkumi tiga fasa pengesahan:
1. Ujian uji kaji kering: Galas, tegangan rantai, pengedap pintu dan tarikan arus motor telah disahkan merentasi 50 kitaran tanpa beban.
2. Ujian penjejak garam: Menggunakan kaedah penjejak metil violet (GB/T 5918), sepuluh kelompok berturut-turut telah disampel pada enam titik setiap kelompok. Kesemua sepuluh kelompok mencapai CV – 3.8%, melebihi jaminan kontraktual CV – 5%.
3. Pengesahan pengeluaran: Pengadun telah disepadukan ke dalam sistem kawalan pengelompokan sedia ada (berasaskan PLC, Siemens S7-1200) dengan protokol komunikasi tersuai yang dibangunkan oleh jurutera automasi Hongyang untuk menyegerakkan kitaran pengadun dengan penimbangan huluan dan pengangkutan hiliran.
Pengendali menerima latihan amali yang merangkumi prosedur pemeriksaan harian, pemantauan haus dayung, pelarasan tegangan rantai dan protokol berhenti kecemasan. Manual penyelenggaraan dwibahasa (Thailand/Inggeris) telah disediakan.
6. Keputusan yang Diukur
Data prestasi telah dikumpul dalam tempoh enam bulan (September 2025 hingga Februari 2026) dan dibandingkan dengan garis dasar 12 bulan dengan pengadun sebelumnya. Keputusan diringkaskan dalam Jadual 2.
Jadual 2: Perbandingan Prestasi
| Metrik | Sebelum (Reben Aci Tunggal) | Selepas (HHSHJ-4) | Tukar |
|:—|—:|—:|—:|
| Masa kitaran pencampuran | 210鈥?40 | 45鈥?5 | 鈭?7% |
| Penggunaan tenaga (kWh/tan) | 1.65 | 1.16 | -9.7% |
| Keseragaman campuran (CV%) | 6.8鈥?1.2 | 0.7鈥?.4 | 鈥?|
| Purata CV (%) | 8.9 | 0.8 | -1% |
| Masa pelepasan kelompok | 28鈥?5 | 12鈥?5 | 鈭?7% |
| Bahan sisa (%) | 0.3鈥?.8 | <0.05 | 鈭?3% |
| Kos tenaga tahunan (USD) | ~17,820 | ~12,530 | £290 |
| Penggunaan kilang pelet hiliran | 72% | 94% | +22 pp |
Penjimatan tenaga: Pengurangan 30% dalam penggunaan tenaga tertentu diterjemahkan kepada penjimatan tahunan kira-kira USD 5,290 pada kadar elektrik semasa. Tempoh bayaran balik untuk pelaburan pengadun, dengan mengambil kira penjimatan tenaga sahaja, dianggarkan selama 2.8 tahun. Apabila mengambil kira peningkatan daya pemprosesan (tambahan 12,000 tan setahun disebabkan oleh pengurangan sekatan), tempoh bayaran balik berkesan menurun di bawah 14 bulan.
Penambahbaikan keseragaman: Purata CV sebanyak 0.8% meletakkan kualiti pencampuran kilang di kuartil teratas operasi makanan ayam Asia. Pengurus kualiti kilang melaporkan bahawa pemulihan metionin dan lisin semasa pemeriksaan mengejut dalam makanan siap meningkat daripada julat 88-12% kepada 96-04% daripada nilai formulasi, menunjukkan pengagihan nutrien yang jauh lebih ketat.
Peningkatan daya pemprosesan: Dengan mengurangkan kitaran pencampuran daripada 3.5 minit kepada kurang daripada 1 minit, HHSHJ-4 telah menghapuskan kesesakan di hulu kilang pelet. Peningkatan daya pemprosesan talian meningkat daripada 12.5 tan sejam kepada 15.2 tan sejam – peningkatan sebanyak 22% tanpa sebarang perubahan pada peralatan hiliran.
7. Perbincangan
Tiga pemerhatian memerlukan perbincangan lanjut.
Pertama, penjimatan tenaga melebihi unjuran awal. Pengurangan sebanyak 30% dalam kWh setiap tan adalah selaras dengan literatur mengenai prestasi pengadun dayung aci berganda (Jiang et al., Transactions of the ASABE, 2022), yang mengaitkan peningkatan kecekapan dengan masa kitaran yang lebih pendek dan penarafan motor yang lebih rendah (30 kW vs. 37 kW untuk unit yang digantikan). Mekanisme pencampuran "zon tanpa berat" juga mengurangkan rintangan pada dayung, seterusnya menurunkan arus operasi motor.
Kedua, keseragaman pencampuran diterjemahkan kepada manfaat pemakanan yang boleh diukur. Walaupun kilang tidak menjalankan percubaan pemberian makanan terkawal, ladang kontrak melaporkan peningkatan purata FCR sebanyak 2.1% (daripada 1.62 kepada 1.586) dalam tempoh enam bulan. Walaupun FCR dipengaruhi oleh pelbagai faktor (genetik, perumahan, kesihatan), pengagihan nutrien yang lebih ketat mungkin menyumbang kepada peningkatan ini dengan mengurangkan kejadian kekurangan nutrien subklinikal dalam kawanan.
Ketiga, kadar sisa yang rendah terbukti berharga dalam persekitaran berbilang formula. Kilang ini menghasilkan 14 formulasi makanan yang berbeza (pemula, penanam, penamat I/II untuk ayam pedaging; serta diet lapisan). Dengan bahan sisa di bawah 0.05%, pencemaran silang antara formula—terutamanya pengaliran koksidiostat daripada makanan berubat kepada makanan bukan berubat—secara praktikalnya dihapuskan. Ini mengurangkan keperluan untuk membilas kelompok, menjimatkan anggaran 120 tan bahan mentah setiap tahun.
8. Kesimpulan
Penggunaan pengadun dayung aci berganda Hongyang HHSHJ-4 di kilang makanan ayam Asia Tenggara ini menunjukkan bahawa penyelesaian pencampuran yang direka bentuk dengan baik dapat memberikan peningkatan serentak dalam kecekapan tenaga, kualiti produk dan daya pemprosesan talian. Selama enam bulan operasi berterusan, pengadun ini mencapai:
- Pengurangan penggunaan tenaga sebanyak 29.7% setiap tan
- Peningkatan 91% dalam keseragaman pencampuran (purata CV daripada 8.9% kepada 0.8%)
- Peningkatan 22% dalam daya pemprosesan barisan pengeluaran
- Risiko pencemaran silang hampir sifar (sisa < 0.05%)
Pentauliahan di tapak Hongyang, latihan pengendali dan sokongan selepas jualan yang responsif telah disebut oleh pengurus pengeluaran kilang sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan projek yang lancar. Kes ini mengukuhkan cadangan nilai teknologi pencampuran dayung aci berganda untuk kilang makanan ayam yang ingin memodenkan peralatan yang semakin usang sambil meningkatkan struktur kos dan kualiti produknya.
Sumber data: Pengukuran di tapak oleh pasukan pentauliahan Hongyang dan rekod makmal QC kilang (September 2025 hingga Februari 2026). Penanda aras industri daripada Laporan USDA FAS GAIN (2024), GB/T 5918-2008, dan Jiang et al. (2022), Transaksi ASABE.
Masa siaran: 27 Mei 2026










